直條(tiáo)米粉是我國米製品(pǐn)產品的一個主要品(pǐn)種,深得民眾喜愛,但由於生(shēng)產工(gōng)藝複雜,繁鎖,又以小企業或家庭作坊的方式生(shēng)產為主,製約了(le)發展,仍處(chù)於勞動密集狀(zhuàng)態。近年有大企業采用了新型生產設備,特別在連續攪拌、擠絲機出條(tiáo),連續老化、複蒸、梳粉等勞動密集工位處采用了新的設備(bèi),促使生產設備實現了機械化、連續化(huà),自動化的米粉生(shēng)產線規模,實現了直條米粉生產設備的(de)大突破(pò)。隨著生產線的出現,直(zhí)條米(mǐ)粉行業將進入一個新的發展時期,同時帶來設備改革的新高潮,在直條米粉生產設備的改革中筆(bǐ)者認(rèn)為需抓住以下(xià)要點。
一、減(jiǎn)小勞動(dòng)力(lì),提高生產率。
直條米粉生產中連續攪拌機的使用讓人工(gōng)喂料成為曆史,各種物料的搭配比例及含水(shuǐ)量的調配可隨時調整;擠絲機的出絲模板采用長方形,出絲口長度大,粉條冷卻容(róng)易,不(bú)再需用人手把粉條放到車子上,也不需為粉條均勻掛在掛(guà)杆上再費人力;老化機、幹燥機采用鏈條式輸送機,粉條輸送移(yí)動不需要車子,更不需(xū)要用人推或搬;橋式蒸粉機代替蒸櫃(guì),不(bú)再需要人手去推(tuī)或搬粉條,蒸櫃帶壓運行的安全隱患徹底消除了;機械式(shì)梳粉機的出現,完全代替了人的勞作,不再需要人手對粉條進(jìn)行搓、揉、梳等作(zuò)業。但在解決粉條並(bìng)條及包裝還耗費著大量的人力,由於粉條未能達百分百分離,仍需(xū)人(rén)手把餘下的並條粉挑揀出來(lái),由於幹燥(zào)形成末(mò)端段存有的微小彎曲,影響了包裝機的使(shǐ)用,還要對梳粉機,幹燥機需要(yào)進行更深入(rù)的研究。
擠(jǐ)絲(sī)機出粉(fěn)速度不均勻形成粉條吊掛後末(mò)端不整齊,在梳(shū)粉時,一端粉條已離開(kāi)了梳子,另(lìng)一端會因並條粉把粉條從掛杆上扯下來,影響了成品率,從而降低(dī)了勞動生產率。
二、產品的吐漿率
很多(duō)直(zhí)條米粉企業都把產(chǎn)品的吐漿率定在8%以下,實際上大部份產品的都超出(chū),有些還達到15%。也有人(rén)認定直條米(mǐ)粉的糊湯(tāng)是直條米粉的特色。粉條的吐漿率(lǜ)反映出產品(pǐn)的糊(hú)化與(yǔ)老化的程度。
直條米(mǐ)粉都采用自熟工藝,進入自熟機時物料的含水成為影響糊化的(de)關鍵因素。
連續攪拌機(jī)的出現使(shǐ)生(shēng)產過程向連續化邁(mài)進(jìn)一大步,是一項突(tū)破,但現用的攪拌混合的方式(shì)存有缺陷,影響澱粉的糊化。主要是進入攪拌機的玉米澱粉與大米粉(fěn)的含水相差15個百分點以上,同時進(jìn)入(rù)連續攪拌機混合(hé)難以保證玉米(mǐ)澱粉吸收到足夠的水分,也就無法保證能與玉米澱粉充分(fèn)糊化(huà),最終影響(xiǎng)產品的吐漿率。如把(bǎ)攪拌方(fāng)式改為先讓玉米澱(diàn)粉與水(shuǐ)接(jiē)觸,增加水浸潤到玉米澱粉分子裏的時間,並把含水提高到與大米粉的含水相近(jìn)時再進入連續攪拌機混合,這樣的效果(guǒ)比直接添加的(de)方式好,更能讓大米澱粉和玉澱粉都(dōu)充分糊化,降低產品的吐漿率。
含水量對(duì)澱粉糊化影響很大,有些(xiē)資料提到,含(hán)水30%以(yǐ)下的澱粉無(wú)法達到完全糊(hú)化,現有(yǒu)工藝進入自熟機(jī)物料的含水(shuǐ)約33%左右,需研究適應更高含水量的自熟機。複蒸。複蒸能提高粉條的糊(hú)化度,使粉條表麵更光滑靚麗。但複蒸容易形成並條,增加梳粉的難度,在設定複蒸參數時有的取75℃,2.5分鍾,也有的采用90℃,1.5分鍾等,采取加熱時間短或稍低的加熱(rè)溫度,沒讓粉條溫度升得過高(gāo),都(dōu)是考慮都複蒸容易(yì)做(zuò)成並條。在新設計中需對自熟機及自熟的(de)工藝進入深入的(de)探索研究(jiū),使其做到既能提(tí)高粉條的糊化度,又不因粘性影響設備運行,也不會因此而增加(jiā)產品(pǐn)的(de)並條率,同時還要向大型化發展,滿足(zú)發展生產的需要。
研究提高梳粉機(jī)的性能,適應對加深複蒸度後(hòu)的(de)粉條的梳離能力。

