直(zhí)條米粉是我國米製品產品的一個主要品種,深得(dé)民眾喜愛,但由於生產工(gōng)藝(yì)複(fù)雜,繁鎖,又以小企(qǐ)業或家庭(tíng)作坊的方式生產為主,製約了發展,仍處於(yú)勞動密集狀態(tài)。近年有大企業采用了新型生產設備,特別在連續攪拌、擠絲機出條,連續老化、複蒸、梳粉等勞動密集工位處采用了新的(de)設備,促使生產設備實現了機(jī)械(xiè)化、連續化,自動化的米粉生產線規模(mó),實現了直條米粉生產設備(bèi)的大突破。隨著生產(chǎn)線的出現,直條米粉(fěn)行業將進入一個新的發展時期,同時帶來設備改革的(de)新(xīn)高潮,在直條米粉生產設備的改革中筆者認為需抓住以下要點。
一、減小勞(láo)動力,提高生產率。
直條米粉(fěn)生產中連續攪拌機的使用讓人工喂料成(chéng)為曆史,各種物料的搭配比例及含水量的調配可隨時調整;擠絲機的出絲(sī)模板采用長方形,出絲口長度大,粉條冷卻容易,不再需用人手把粉條放到車子上,也不需為粉條均勻掛在掛杆上再費人力;老化機、幹燥機采用鏈條式輸(shū)送機,粉條輸送移動不需要車子,更不需(xū)要用人推或搬(bān);橋式蒸粉機代替蒸櫃,不再需要人手去推或搬粉條,蒸櫃帶壓運行的安全隱患徹(chè)底(dǐ)消除了;機械式梳粉機的出現,完全代替了人的勞作,不再需要人手對粉條進行搓、揉、梳等作(zuò)業。但(dàn)在解決粉條並(bìng)條(tiáo)及包裝還耗費著大量的人力,由於粉條未能達百分百分離(lí),仍需人手把餘下的(de)並條粉挑揀出來,由於幹燥形成末端段存有的微小彎曲,影響了包裝機的使用,還要對(duì)梳粉機,幹燥(zào)機需要進行更深入的研究。
擠絲(sī)機(jī)出(chū)粉速度(dù)不均勻形(xíng)成粉條吊掛後末端不整齊,在梳粉時,一端粉條已離開了梳子,另一端(duān)會因並(bìng)條粉把(bǎ)粉(fěn)條從掛(guà)杆上扯下來,影(yǐng)響了成品(pǐn)率,從而降低了勞動生(shēng)產(chǎn)率。
二、產品的吐漿率
很多直(zhí)條米粉企業都把產品的吐漿率定在8%以下,實際上大部份產品的都超出,有些還達到15%。也有人認定直條米粉的(de)糊(hú)湯(tāng)是直(zhí)條米粉的特色。粉條的吐漿率反映出產品的糊化與老化的程度。
直條米粉都采用自熟工藝(yì),進入自熟機時物料的含水成為影響糊化的關鍵(jiàn)因素。
連續攪拌機的出現使生產過程向連續化邁進一(yī)大步,是一項突破,但(dàn)現(xiàn)用的攪拌混合的方(fāng)式存有(yǒu)缺陷,影響澱粉的糊化。主要是進入攪拌機的玉米澱粉與大米粉的(de)含水相差15個百分點以上,同時進入連續攪拌機混合難以保證玉米澱粉吸收到足夠的水分,也就無法保證(zhèng)能與(yǔ)玉米澱(diàn)粉充分糊(hú)化,最終影響產品的吐漿率。如把攪拌(bàn)方式改為先讓玉米澱粉與水接觸,增加水浸潤到玉米(mǐ)澱粉分子裏的時間,並把含水提高到與大米粉的含水相(xiàng)近時再進入連續攪拌機混合,這樣的效果比直接添(tiān)加(jiā)的方式好,更能讓大米澱粉和玉澱粉都(dōu)充分糊化,降低產品的吐漿率。
含水量對澱粉糊化(huà)影響很大,有些資料提到,含水30%以下的澱粉無法達到完全糊化,現有工藝進入自熟機物料的含水約33%左(zuǒ)右,需研究適應更高含水量的(de)自熟機(jī)。複蒸。複蒸(zhēng)能提高粉條(tiáo)的糊化度,使粉條表麵更光滑靚麗。但複蒸容易形成並條(tiáo),增加梳粉的難(nán)度,在(zài)設定複蒸參數時有的取75℃,2.5分鍾,也有的采用90℃,1.5分(fèn)鍾等,采取加熱時間短或稍低的加熱溫度,沒讓粉條溫度升得過高,都是考慮都(dōu)複蒸容易(yì)做成並條。在新設計中需對自熟機及(jí)自熟的工藝進入深入的探索研究,使其做到(dào)既能提高粉條的糊(hú)化度,又不因粘性影響設備運行,也不會因此而增加產品的並(bìng)條率,同時還要向大型化發展,滿足發展生產的需要。
研究提高梳粉機的性能,適應對加深複蒸度後的粉條的梳離能力。

